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PTFE破碎设备,国内某核电站自商运以来

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经调查,其他核电站同类阀门也存在相似的故障。

阀体、阀盖和球体材料为 Z2CND18-10,阀门的非金属部件有 PTFE阀座和三元乙丙橡胶 (EPDM)O形圈,阀门的设计温度为 -10~180oC。 球阀作为补给系统制硼罐出口隔离阀,位于 REA001TY管线上(图2)。 球阀因故障解体检查时发现,出口侧阀座已经破碎,入口侧阀座的结构还比较完整(图3),阀座和阀体的EPDM 密封 0形圈已变形,无弹性。

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为了防止硼结晶,管线上安装的硼加热系统(RRB)设有正常加热电路和应急加热电路,以确保含硼管线的温度在硼结晶温度以上。

正常和应急加热电路电热丝 (RS)的启动和停止通过温度开关(sT)控制。 正常加热电路在温度低 于77℃时启动,高于 82℃时停运。 应急加热电路在温度低于72℃时启动,高于 77℃时停运。 当应急电路投人时,中 问 控 制 室 会 发 出 应 急 加 热 投 运 报 警(RRB301AA)。

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此外,RE A001TY管线有独立的测量通道(RRB001MT)进行温度监测。 加热系统的传感器安装在球阀上游,设计上是以该位置的温度值控制正常和应急电路的启动和停止。 1.O形圈 2.阀座 3.阀芯 4.阀体图 1 球阀电 热丝型号为2 A-08-I,长度4.7m,电阻为作者简介:梁汉生(1972-),男,广东茂名人,高级工程师,现从事核岛系统及机械设备管理工作。

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- 36- 阀 门 2013年第3期21.1n,电流为4.16A,电压为72V,功率为245W ±15%。 导热材料为多飞特合金(TOPHET),包壳材料为不锈钢,设计的工作温度为600oC;理论计算得出20℃下电热丝的温度为225oC。

REA001TY管线上只有止回阀到制硼罐之间装有保温,保温内的管线和阀门缠有电热丝。 相关管道的直径均为 2in.(50.8mm),壁厚为 2.77mm,材料为 L304图2 与球阀相关设备布置3 现场温度球阀出现故障以后,首先对其相关管线的温度进行调查,包括测量通道温度和阀门维修后的现场温度测量跟踪。 3.1 测量通道温度从电站集中数据处理系统(KIT)查询的测量通道连续 1年的管线温度变化情况(图4)可知,无论是无制硼操作或制硼操作期间均没有发现温度超过80℃的情况。 无制硼操作期间(罐中为除盐水),测量通道的温度在 72℃左右,制硼期问(罐中为含硼水),测量通道的温度升降变化明显。 这是因为每- 次传硼结束后,都要补充温度较低的除盐水,所以制硼罐内温度下降较快,而后由于水箱内加热器的投运,温度较快回升。 由于传硼期间,测量通道测得的温度大部分低于60℃,低于应急回路的启动温度 72℃时,因此应出现应急加热投运报警,但运行操作记录中没有报警记录。 现场确认报警盘灯无异常,是调试期间应急报警信号线接反,导致整个加热系统应急报警无法发出。 但测量通道中从来没有显示出管线温度超过 100℃的情况。 分析确定,因为测量通道安装在球阀的上游,而制硼罐通常都充有除盐水(约 1.5m ),且通大气,所以球阀上游的实际温度不能超过 100oC。 测量通道的监测记录表明,测点位置的温度均小于80℃。 人口侧的温度为80.6C,仅比制硼罐水箱的水温高约 10℃。 表 1 球阀检修后温度 ℃4 原因分析4.1 出口阀座温度超高PTFE-般使用温度 -200~260oC。 熔融温度为327oC,温度过高(390oC以上)会加速 PTFE的分解。 从阀座破碎分析,出口阀座的温度至少达到了熔融温度,才能出现烧结”状破碎。 电站集中数据处理系统查询结果表明,无制硼操作期间测量通道测得的温度 72~80℃。 这个温2013年第3期 阀 门 - 37-度范围内,管线有-个加热电路(正常或应急)在运行,即存在-个持续的热源。 由于有持续的热源,会有 2种可能的故障模式导致球阀出口阀座密封件温度超过 18oc。 图5 检修后球阀温度测点的位置(1)第 1种情况球阀下游管线未充满水,导致球阀出口阀座密封件与其下游管线处于干烧状态。 传热学计算表明.绝热情况下,正常电热丝把制硼罐 1.5m 水的温度由25℃升高到 82℃而退出运行需要 3.65天。 而若球阀与止回阀之间无水,无水管线由25℃达到电热丝温度 225℃的时问仅为0.78h。

实际在没有保温的情况下,阀门出口侧的温度 已达177oC,说明了阀座出口密封件在管线未充满水的情况下,其超过设计温度的可能性很高。 (2)第 2种情况球阀下游管线充满水,球阀与下游 3个隔离阀之间的管线形成了-密闭空间。 理论上,在电热丝的不断加热下,密闭空间的温度、压力将上升,这类似于阀门的锅炉效应。 但实际情况,由于电热丝只是在水上部加热,不会发生水的对流传热,只通过热传导传热。 密闭空间内,球阀下游有保温的管线长度为2 750m,无保温的管线总长度为 13 088m,两者的体积相差约4倍,即散热比加热面积大4倍。

因此,良好的散热使得发生锅炉效应的可能性很校经过分析,在存在持续热源的情况下,若球阀下游未充满水,阀座出口密封件的温度超过设计温度而破损的可能性很高。 4.2 球阀下游充水问题(1)传硼操作的影响制硼罐传硼方式有动力传硼和重力传硼2种。

对于重力传硼,其是依靠重力旧能将制硼罐中的溶液传送到贮存罐,以避免将残余配料排向核岛的排气和疏水系统(RPE)。

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在这种情况下,必须降低相应贮存罐中氮气履盖层的压力,但压力不能低于0.02MPa。

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