采用前后墙对冲燃烧,前墙四层,后墙三层燃烧器,每台磨煤机带一层燃烧器。 选用上海重型机器厂有限公司制造的HP1103型碗式中速磨煤机。 每台磨煤机入口热风道配备1台由辽宁兴城生产的单插板式气动插板门,在磨煤机起停或停备检修时操作;同时配备1台热风调节门,调节磨入口风量,控制磨出口温度、干燥出力。 1.2存在问题 1)热风插板门内外漏风严重。 #9机组磨煤机入口采用的是单插板式气动插板门。 该插板门门板厚度20 mm,导向槽为20 mm×20 mm方钢,焊接在门体上,材料均为16Mn钢板,机组正常运行时,长时间处于热态(高温环境350℃)环境中,该部位易发生变形,出现卡涩现象,插板门不能顺利开关,影响磨煤机正常投入运行。 该气动插板门门板与导向槽间无密封填料,全关闭状态下内漏严重,检修作业时由于插板门漏风,造成磨煤机内部温度高而影响检修工作。
同时内漏问题会引起起停磨操作时增加制粉系统爆破的几率,威胁安全生产。 门体结合面、门轴等处密封效果差、漏风严重,造成现场环境污染较大;漏风问题也导致周围环境温度高,执行机构热工元件损坏、线路过热接地等故障发生。 漏风问题影响一次风压,增加一次风机电耗,直接影响运行经济性。
#9机组磨煤机入口采用的是电动调节挡板门。 该挡板门存在卡涩问题:在全开位置时挡板开度不够,影响风量;在全关位置漏风量较大,影响磨煤机操作;卡涩现象还会造成拉杆弯曲、折断等故障发生;门轴密封处效果差,漏风严重,造成环境污染较大。 #9机组制粉系统热风插板门、热风调节门从设计结构、产品质量、安装工艺等方面存在问题较多。 该热风插板风门、热风调门投入使用至今,存在问题较多、故障频发,严重影响制粉系统设备安全稳定运行。 为此,对#9机组磨煤机热风插板门、热风调节门改造是尤为必要的。 2可行性方案及特点 改造方案:整体更换热风插板门、热风调节门。
2.1改造前后设备对比 2.2改造主要内容 1)拆除7台单插板式气动插板门。 2.3改造后热风插板门的技术特点 1)热风插板门保证严密不漏,密封效率(零泄漏率)。
2)热风插板门安全可靠,能满足运行及远方控制和连锁要求。 热风插板门在关闭时设有安全装置,确保了检修人员的人身安全。
3)热风插板门布置在水平风道中,风门与风道垂直安装,插板上下操作,热风插板门出轴为风道接口2 600 mm上方向。 4)热风插板门的启闭采用悬挂导轮式升降结构,并配有两个气动压紧装置,一个启闭装置,同时具有自动清灰功能。
5)热风插板门轨道采用低合金钢板,保证热态下不变形。 6)热风插板门闸板、门壳采用低合金耐热钢材,保证平整度好,在热态情况下不变形。 7)热风插板门密封材料耐高温、耐磨损,正常使用情况下确保二年内无损坏。 8)热风插板门内的走轮、偏心轮及锁紧轴等部件采用45#钢进行调质淬火处理,以防磨损。
9)每台热风插板门出厂前均进行了密封试验,确保插板门在关断状态下无泄漏。 10)热风插板门外表光滑平整、涂层均匀一致、无毛刺、漆瘤及严重划痕。 11)热风插板门内部结构没有积存尘粒的部位,不需要任何气密封。 12)热风道风门保证出现短时超温(温度400 ℃,持续时间为半小时)情况下仍能可靠运行不损坏。 2.4改造目标 1)气动插板门、热风调节门开关动作灵活,无卡涩。 2)插板的开、关和锁紧将配合准确、可靠,指示正确。 3)插板门、调节门的密封严密,漏风量在规定值之内。 2.5大体投资 项目改造设备费用约8万元/套(热风插板门和热风调节门),共56万。 如需更换执行机构,费用约4万/套(国产),共28万元;进口9万元/套,共63万元。 项目调研、改造施工、材料等费用合计约16万元。 总投资估算为:使用原有执行器费用约72万元;更换配套国产执行器费用约100万元;更换配套进口执行器费用约135万元。 2.6改造效果 整体更换新型风门后能够彻底解决卡涩、漏风问题,提高烧褐煤的安全性,能够满足现场需要,设备稳定性提高,降低运行人员劳动强度,能够保证制粉系统安全、经济运行。 2.7改造可能性 按照2011年检修计划,#9机组B修,工期约22天。