RMS51立磨生产超细矿渣粉的几点体会李培彦1 陈贯卓2(1.济钢集团鲁新新型建材有限公司,济南 250109;2.济南鲍德炉料有限公司,济南 250109)摘 要: 介绍了RMS51立磨调试和试运行中出现的一些问题及相应的解决办法。 2005 年 1 月,该生产线试生产成功。
现介绍一下生产 线调试和生产运行过程中出现的一些问题及解决 方法。 粒化高炉矿渣系采用生铁冶炼中产生的高温 熔渣并经水淬处理后的颗粒状炉渣,是冶炼的副 产物。 高炉炼铁时, 除了铁矿石和燃料(焦炭)之外, 为了降低冶炼温度,还要加入相当数量的石灰石 和白云石作为熔剂。 当 2# 机发生故障后其原理与 1# 机故障发生时一样。 循环水池水淬玻璃料,水温渐高,大大影响 潜水泵的使用寿命。 该控制电路在实际运行中确 实发挥了很大的积极作用,避免了水淬玻璃料不 合格的现象。 然而由于潜水泵使用条件所限制,图 2 图 1 方案的改进故障率较高,为此我们又把潜水泵换成了离心热 水泵,此控制电路仍然适用。
我国各地钢铁厂的粒化高炉矿渣多呈 疏松多孔结构,密度只有 800kg/m 3 左右,其玻璃 体含量一般在 85% 以上,粒化高炉矿渣单独水化 时具有微弱的水硬性,但与水泥、石灰、石膏在 一起水化时却有很大的水硬性。 矿渣含有 SiO 2 、 A 1 2 O 3 、C a O 、M g O 等氧化物,其中前三者一般 占 90% 以上。 另外还有少量的 MnO 、 Fe 2 O 3 和一 些硫化物, CaS, MnS, FeS 等。 如 在个别情况下, 还可能含有 TiO 2 , P 2 O 5 和氟化物等。 粒化高炉矿渣粉是高炉矿渣经干燥、粉磨等 工艺处理后得到的具有规定细度要求的粉料。 1.2 采用立磨粉磨矿渣的生产工艺流程中,如图 2 所示。 图22 调试中出现的问题和解决措施2.1 循环料出入磨溜槽和振动筛堵塞问题 调试和试生产初期处于冬季,入磨原料水分 经常在 12% ~13% ,加之立磨运行参数还在摸索 阶段。 因此, 立磨运行不到几天时间自动跳停, 检查发现整个外循环系统完全堵塞导致磨内断料, 主电机停止运行。 当初设计时已考虑到堵槽问题, 因此从入磨热风管处引热空气到外循环提升机中 烘干循环物料,但效果欠佳。
购置并安装空气炮疏 通出、 入磨溜槽, 待立磨连续运行一段时间后, 基 本消除了积料。 2.2 合理地控制粉磨压力稳定料床 维持稳定料床,是辊式磨料床粉磨的基础, 正常运转的关键。
料层厚度可通过调节挡料圈高 度来调整,合适的厚度以及它们与磨机产量之间 的对应关系,应在调试阶段找出。 料层太厚粉磨 效率降低, 料层太薄将引起振动。 如辊压加大, 则 产生的细粉多,料层将变薄;辊压减小,磨盘物 料变粗,返回的物料多,料层变厚。 磨内风速提 高,增加内部循环,料层增厚;降低风速,减少 内部循环,料层减薄。
在正常运转下辊式磨经磨 辊压实后的料床厚度不宜小于 40~50cm。
粉磨压力是影响磨机产量、粉磨效率和磨机 功率的主要因素。
原料通过一个喂料袖斗直接落在磨盘的中心。 被研磨过的 料向外甩出越过磨盘的边界进入从喷气环来的气 流中。
所有的料被送出磨盘,或者一定比例的料 被气流带至选粉机。
辊轮的研磨压力由液压力通 过拉杆加载在料上。 过粗料落入磨盘 中心,成品则被气流带入收尘机中。 辊磨在喷气 环处的气流速度可以根据研磨厂适合的需要通过 调整喷嘴处的衬片调节。
料团无法被热气带至选 粉机掉落入喷气环内,再通过循环提运机回到磨《山东建材》. 41 .压力增加产量增加,但达到一定的临界值后不再 变化, 压力的增加导致功率增加, 单位能耗增加, 因此适宜的辊压要兼顾产量和能耗。 在试生产时要找出 合适的粉磨压力以及合理的风速,以形成良好的 内部循环,使磨盘上的物料层适当、稳定,粉磨 效率高。 在生产工艺中,当风环面积一定时,风 速由风量决定,以保证粉磨效果。 2.3 选择合适的出磨温度 立磨是烘干兼粉磨系统,出磨气温是衡量烘 干作业是否正常的综合性指标。
为了保证原料烘 干效果良好, 出磨物料水分应小于0.5%, 一般控 制磨机出口温度在 90℃左右。 如温度太低则成品 水分大,使粉磨效率和选粉效率降低,有可能造 成收尘系统冷凝;如太高,表示烟气降温增湿不 够,会影响到收尘效果。 90dB,但如调整得不好,会引起振动,振幅超标 会自动停车。