机试运转操作规程 棒磨机安装完成,经检验合格,即可进行空车试运转。 棒磨机的试运转应由熟练的棒磨机操作工负责进行,并严格遵守棒磨机安全操作规程。
一、空运转的连续运转时间不少于12~24小时,运转中发现问题应及时解决。 负荷运转中应视排料情况进行喂料,避免钢棒和筒体衬板不必要的磨失和损坏。 1、加入适当物料和1/3数量的钢棒,试运转12~24小时。 2、加入至2/3数量的钢棒运转24~48小时。 3、根据棒磨机的排料情况(合格产品)及产量,应参照同行及同一型号棒磨机的实际装棒量,确定本台棒磨机的合理装棒量,进行不小于72小时的试运转。 三、上述负荷量的增加和试运转时间的长短,以大小齿轮和减速机齿轮的跑合情况(温升、噪音、齿面接触等)为依据进行确定。 在齿面接触精度没有达到设计要求前,不得满负荷运转。 五、装入2/3数量的钢棒试运转24~48小时后,应检查并再次拧紧全部螺栓。
产品卖点: 1、钢棒不断棒,合同保障,断棒免费更换。 2、钢棒不弯曲,不直度,2-4‰ 3、钢棒不乱棒,避免产生事故停机。 4、硬度高,高耐磨,使用我们的钢棒,可以减少钢棒使用数量30%-60% 公司信誉:公司成立26年,国内钢棒热处理厂家,占地200多亩,年产钢棒3万多吨,销往10多个国家和地区。
山东华民钢球股份有限公司,是省守合同重信用单位,国家电力工业磨料科研基地,省名牌产品企业。 产品卖点: 1、钢棒不断棒,合同保障,断棒免费更换。 试验研究表明,湿式棒磨机的棒磨机钢棒(耐磨钢棒)充填率在40 ~ 45时较好。
但国内大多数工程都低于此范围,少数仅为30左右。 由于装棒量太少,棒磨机钢棒(耐磨钢棒)的抛落和泻落所占的比重也相应减少,生产效率降低,进人磨内的石块不能及时地破碎到较细的程度而被水冲出磨机,只能破为较粗的颗粒夹在棒缝中等待进一步破碎。 这样,棒缝常被石屑填满而失去对上层磨棒的约束作用,引起磨棒排列状态的改变。
进料量偏多,亦容易造成“消化不良”而引起同样的结果。 2、棒磨机两端进料或加水不等 制砂用的棒磨机一般都是端进料、端加水而中间周边排料的。 显然,磨机两端的进料不等,易使棒磨机钢棒(耐磨钢棒)歪斜。 而当供料皮带的轴线与磨轴成垂直布置时,皮带跑偏会引起两端进料不等;二者成平行布置时,因石料的运动惯性,更难保证两端进料均匀。 如果采用由摇臂摇动的分料斗交替地向磨机两端供料,则将人为地造成两端的进料不等,不仅不能避免断棒,实际上还会增加棒磨机钢棒(耐磨钢棒)歪斜和断裂的机会。
若两端加水不等,则其排料亦不相等,其结果相当于进料不等。 特别是磨碎卵石时,因卵石粒圆面光,容易滚动和弹跳,加水多的,一端的卵石将被水冲离磨端,甚至直接由排料口排出,造成一端料多,一端料少,使棒磨机钢棒(耐磨钢棒)歪斜。
3、棒磨机钢棒(耐磨钢棒)进料粒径过大 连料的粒径取决于棒径的大小,个直径为25ram 的球形石子即可填平两根 lO0的磨棒间的缝隙。 若石子的粒径更大,且其韧性很好时,将难于破碎。 它们堵在棒缝中,将使其上面的棒磨机钢棒(耐磨钢棒)失去棒缝的约束。 虽然进料的粒径有筛阿严格控制,但超径现象总是难免的。 采用中石(粒径为40ram)制砂,更不用说。 4、不合格的棒磨机钢棒(耐磨钢棒)剔除不及时 棒磨机钢棒(耐磨钢棒)磨损到一定程度后,便易弯曲和断裂弯棒和断棒若不及时剔除,将进一步引起其它磨棒的排列紊乱。 但运行人员看不到磨机内的棒磨机钢棒(耐磨钢棒)。 固此,不能及时发现弯棒和断捧,只能定期打开簿磨机检查。
同时,由于磨内装棒多、空问小,加上棒磨机钢棒(耐磨钢棒)笨重,想彻底清除已经弯曲和断裂、以及即将弯曲和断裂的瞎棒,也是很困难的。
5、棒磨机内部件脱落 棒磨机筒内都装有衬板。