通过烧结试验,研究了焦粉粒度对烧结性能和质量的 影响(针对含10%MAC粉的配矿)。 通过降低细焦粉粒级(<o.25 mm和<1 ram)的百分比来增加焦粉平均粒 度,从而可以明显提高烧结速度、成品率和生产率,而需要的焦粉量会更少。 这是因为制粒后的烧结混合料里的较 大焦粉颗粒燃烧效率更高,制粒效果更好,因而原始料层透气性和烧结透气性更好。 能源利用率得到改进后,也会 使烧结矿的RDI(还原粉化指数)改善。 烧结矿矿相分析发现,即使用较粗焦粉的试验需要的燃料消耗率更低,但 烧结成品包含的磁铁矿相更多,再生赤铁矿的含量更少。
需要用能量来加热烧结混合 料和气体,从而烘干烧结料、焙烧铁矿石和熔剂,(尤 其是石灰石),熔化并同化各种铁氧化物、脉石和熔 剂,形成烧结产品。
因此,提供这些热量的焦粉的燃 烧特性对燃料消耗、烧结速度和烧结成品质量有重 要影响。 人们对固体燃料颗粒燃烧特性的研究已经很 多。 对单一粒径焦粉颗粒,气体扩散速率和燃烧反 应能力与颗粒粒度成反比[1’2]。 但是,烧结过程中的燃烧很 复杂,因为焦粉颗粒可以嵌入烧结混合料颗粒中去,作者简介:欧大明(1963一),男,博士,首席研究员,这可能限制了氧气与碳接触。 Loo[3]在烧结锅试验 中发现,实际上焦粉燃烧效率(C02/[co+CO:])会 随焦粉粒度的减小而下降,导致废气中一氧化碳的 浓度更高,向烧结过程中释放的热量会更少,因而降 低料层烧结温度。 Thyssen Stahl工厂试验得出的 结论是,小于1 mm,尤其是小于0.315 ITim的焦炭 末对烧结性能有明显的负面影响,而将焦粉粗化后 会改善烧结矿性能和质量脚。 有些报道也表明,通 过在制粒过程中在颗粒表面外裹焦粉,可以提高烧 结矿生产率[3],但其他研究还不能令人信服‘引。 必和必拓(BHPB)和宝钢最近承担了一 项联合研究项目,使用必和必拓纽卡斯尔技术中心 (NTC)的试验设备,研究焦粉对进口矿混合料烧结的影响。 所有这些测试的混合料中,造粒的水分指标为 7%H:O。 用石灰石将烧结矿碱度调为CaO/Si02 比值为1.8,用蛇纹石和自云石控制烧结矿化学成 分为w(SiO。 1试验技术每一次烧结杯试验,先将烧结混合料(铁矿石、 熔剂、返矿、焦粉,约100 kg)混合1 min,然后移至 一个1.1 m直径0.5 m长的圆筒制粒机中,圆筒制 粒机以10 r/rain的速度旋转。 将所需的水喷到烧 结混合料中,继续制粒5 min。 对制粒后的混合料 取样,测量实际水分和粒度分布(在液氮中冷冻后)。 混合料制粒后被装入一个直径335 mm的烧结杯中(O.0882焦粉粒径分布为研究焦粉粒度对烧结性能的影响,制备了一 系列粒径分布的样品。 将宝钢提供的工厂焦粉破 碎、过筛分成三个粒级(<(6.3+1)mm,<(1+ 0.25)mm,<o.25 mm)。 这些粒级的化学成分非 常类似(平均固定碳含量为(86.1士0.9)%)。 然后 将这些不同粒级按表1列出的不同比例进行混合, 研究粗粒度焦粉对烧结过程的影响。
基准情况(配 比B1)与宝钢烧结车间现在用的焦粉粒径分布一 致,质量平均粒径为1.34 mm。 在配比B2(平均粒 径为1.62 ram)中,去除了<o.25 mm粒级,提高了 焦粉粒度。 在配比B3(均粒径为2.49 ram)中,去除 了<1 mm和<0。 考虑到烧结车间在控制破碎和筛分铁矿石的实 际限制,配比B4(平均粒径1.77 mm)保留了一定含 量的细粒(即25%<(1+0.25)mm和10%<O.25 ram),这更能代表粗焦粉的实际情况。 四种焦粉混 合料计算出的化学成分几乎相同,只是粒径分布有 所不同。 裹1烧结所用的不同粒级焦粉的配制及其粒度组成Table 1 Blending and drym2),在原始混合料和杯壁之间充填5mm厚、原生致密铁矿石(<2 ram)薄层,这是一项新开 发的技术[4]。 当发生料层收缩时,这个环形料层会 在杯壁上起到有效的密封作用,防止漏气。 这样 可以在烧结过程中进行精确的空气流量测量,这在 以前是无法做到的。 料层高度为600 ram(包括一 个5 kg,(6.3~8.O)mm的铺底料,高约30 mm)。
用一个带热线风速计的入气流罩测量通过料层的点 火前空气流速(原始料层透气性)。 然后用天然气点 火器在1200℃下将混合料点燃2 rain(8.8 kPa负 压)。 然后将气流罩加到烧结锅上,在14.7 kPa的 负压下测量烧结过程中的气流。
烧结结束(根据废 气温度确定)以后,负压下降到7.8 kPa,冷却。 使用控制室计算机自动控制烧结锅负压并记录数据 (迸风流量、风箱温度、风箱负压)。 完成冷却后,烧结饼从2 m高度落下4次。 将 烧结产品筛分,取代表性的样品作质量分析(转鼓指 数TI/%(>6.3 mm),RDI/%(<2.8mm),suing of coke s12etestsblends prepared for sinterRI/%)。 为真实模拟工厂的运行过程,检查了<5 mm的烧结矿量,以保证返矿量与加到烧结混合料 中的返矿平衡(即,返矿平衡率为1.00±0.05)。 用不同量的返矿和焦粉进行重复试验,直到 达到返矿平衡,维持烧结矿强度的要求(TI一68% (>6.3 mm))。