(2)降低人磨物料粒度,可降低单位产品电耗,据统计破碎机电能的有效利用率为30%左右,而球磨机电能有效利用率为5%左右,因此采用“多碎少磨”工艺改造可降低粉磨电耗系统。 但人磨物料粒度不宜过小,因随着破碎产品粒度的减少,破碎单位产品所消耗的功率在增长。 对于一定的矿石而言,进入磨机的粒度存在一个值,在这一点矿石的碎、磨能耗,根据经验,人磨粒度一般为0.005D(D为磨机筒体有效内径)。
(3)强化物料烘干,使人磨物料平均水分在0.5%~1.5%。 人磨水分偏大时,在运转过程中易出现糊球现象,但偏低时易出现静电效应,从而影响磨机产量,这也是大型水泥磨机粉磨回转窑熟料时,在磨内喷水的原因之一,实践证明人磨物料平均水分在1.0%左右为好。
(5)在生产中合理确定粉磨物料的细度目标值 在实际生产中,无论对于生料还是对于水泥而言,如果确定的粉磨产品细度值偏低,可抵消其它措施的作用,从而制约着磨机产量的提高,对降低电耗不利。 (6)磨内结构的变化对电耗的影响 对磨机衬板而言,当人磨粒度偏小时,磨机一仓宜选择沟糟衬板,这可充分利用滑动摩擦功,增加钢球与物料的接触面积,以达到提高粉磨效率的目的。 对粉磨介质而言,生料磨二仓宜选择钢锻,水泥磨二仓宜选择钢球,这样对降低电耗有利。
(7)合理的钢球装载量对降低电耗有利 在磨机中钢球愈多,钢球与物料的接触面愈大磨机产量越高。
钢球球径减少,单位体积内的钢球表面积增大,磨机产量也增大,磨机电耗随装球量的增大而增加。 一般讲,在一定范围内磨机电耗与钢球装载量成正比,与球径成反比。 但装球量过多,钢球之间的撞击和研磨效率大大增加,电耗上升。 钢球直径过小,占据了钢球间隙,减少装载量,因产量降低电耗相应升高。 磨机存在一单位电耗较低的钢球装载量值。 具体数值应在粉磨系统装载量和球径配比试验中确定,生产实践证明,大中型管磨研磨体的装载率为25%-35%,以在30%左右为宜。 (8)助磨剂对降低电耗的作用 在粉磨过程中,加入少量的外加剂,可以消除细粉粘附和聚集现象,它能加速物料粉磨过程提高粉磨效率,提高质量,降低单位粉磨电耗起到辅助物料粉磨作用。 在实践中,助磨剂以用在大型水泥磨机上粉磨水泥。 由于助磨剂价格较高,其对降低电耗,提高产量的作用应与成本的变化比较,最终未确定是否选用。 另外在生产中,在磨内投入煤矸石、粉煤灰沸石等易磨物料,则有利于增产降耗。 2. 匹配相应的进相机可降低电耗球磨机多用异步电动机,它有两大缺点: 一是不能经济调速;二是激磁电流由电网供给,加大无功功率,功率因数变小,浪费电力。 提高异步电动机功率因数,补偿无功的节电措施是更换进相机,功率因数可提高到0.99。 3. 设备降低电耗的措施由于磨机是靠电机拖动的机械,不可避免地存在各种各样的传动损耗,降低这些损耗是设备管理的主要目的,首先在设备安装时要严格按规范办事,不可出现错位及其它一些安装误差。
以避免因筒体振动而造成的能量损耗,同时应保持良好的润滑,减少摩擦损耗。 应使润滑油油质清洁,油量充足,油路畅通,保证磨机系统转动部分有良好润滑。 (2)适时加装钢球,钢球在磨机运行中会逐渐磨损,导致产量降低,为了保证磨机产量,一是要采用耐磨性好的钢球,二是必须适时地补充钢球。 总之,水泥厂球磨机节能降耗工作是一项较复杂的工程,需要各部门、各专业相互协调与配合,只有这样才能取得较好的节能效果。 开路联合粉磨系统增产降耗改造(周春章 邹伟斌)(1)_文库上次更新日期 2012-12-2粉煤灰磨细专用高效球磨机是什么? - 新闻中心 - 万贯五金机电网并未得到充分利用,一般仍地排放或者低价售出,甚至成为企业的包袱。 1、姚丕强、柴兴腾,分选与磨细加工对粉煤灰物化性质以及管磨机|原料磨|矿用磨机|水泥粉磨站|粉末站-水泥磨生产厂家我们的原料磨及管磨机具有投资省、工艺流程简单、操作方便、维修工作量底等优点。 入磨粉煤灰 改进入磨粉煤灰计量与输送,均匀稳定粉煤灰 …粉煤灰陶粒砂生产线 - 河南恒安重工有限公司 - 全球节能环保设备网用预热气氛喷入炉膛成悬浮形态熄灭,发生稠浊有少量不燃物的低温烟气,经集尘安装捕集获得了粉煤灰。 粉煤灰的化学构成与粘土质类似 运转率高,操作稳定管磨机--球磨机价格|球磨机型号价格|小型球磨机价格|铁粉球磨机 管磨机 是总要的水泥设备之一,是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。
粉煤灰 同时液压系统增加了压力平衡装置,有效降低了磨机 的振动。 本届年会以“创新、转型、合作、提升”为主题,探讨了在当前市场形势下 2014第四届中国水泥行业百强供应商 近年来,中国水泥工业得到了高速发展,工艺技术水平和行业整体素质都得到了长足的进步。