该层板堆焊层材质均匀,外观规则,耐磨层金相组织中的碳化物呈纤维状分布,且与表面垂直,表面硬度可达到HRC63以上,高碳化铬含量的硬质合金,耐磨复合板适用于磨损极为严重的环境。 堆焊复合钢板还具有高硬材料和韧性材料的双重性能,它与其他工程抗磨材料如各种低合金钢板、铸造耐磨板、铸石粘合陶瓷、橡胶、聚氨脂等相比,具有不可替代的综合优异性能。
堆焊复合高铬耐磨钢板应用范围 冶金工业:溜槽,风机,称量斗,选粉机叶片,滑板,除渣管道,高炉炉顶料斗。 煤炭工业:轮斗挖掘机的锥体耐磨衬板,刮板式输煤机中部槽中板,输料槽,料斗,井矿提升箕斗,洗煤厂的管道,溜槽。 水泥工业:刮料板,溜子,导风锥,导向风叶,除尘管道,出渣槽。 电力工业:风机叶片,燃烧器管线,堆取料机料斗、料仓衬板,磨煤机衬板,煤粉输送管,煤粉分配器格板,卸煤设备衬板。 硬面堆焊复合高铬耐磨钢板生产工艺 硬面堆焊工艺是采用目前进的明弧焊接工艺,此工艺对基材的各种性能影响极小,而耐磨性能够限度发挥作用。 硬面堆焊复合耐磨钢板是在普通钢板(Q235(A3)或耐热钢板(15CrMo、12Cr!MoV等)、不锈钢板整幅钢板上形成以体积分数达到50%以上Cr7C3碳化物为主耐磨层。 它具有高耐磨性、耐冲击、可变形和可焊接等性能,可像钢板一样直接进行卷曲变形、切割和打孔等加工环节,加工成工程部件以满足磨损工矿投入使用。 与众多耐磨材料相比,耐磨复合钢板有其不可替代的显著特点。
耐磨钢板耐磨层厚度3-30㎜,耐磨层硬度可以达到HRC60-67,耐磨性能是普通钢板的20-25倍以上,是低合金钢板性能15-18倍以上,是铸铁、陶瓷耐磨性能12-15倍以上,耐磨性远远高于喷焊和热喷涂等方法。 属复合耐磨钢板标板尺寸为1200 2000或1450 2000、1500 3000 张家港木林森高铬耐磨复合钢板公司是采用堆焊工艺,在普通碳钢或不锈钢表面复合一定厚度的高铬合金耐磨层,耐磨层厚度均匀和表面平整的属复合抗磨板。 复合板具有能卷曲,切割(等离子) 和焊接等加工性能,最小可以卷做DN150-200的管,几乎像普通钢板一样加工的各种部件。 木林森明弧高铬硬面堆焊复合耐磨钢板是由普通基材和抗磨层两部分组成的,抗磨层与基体完全是冶金结合,不必担心耐磨层脱落的问题。 应用范围 冶金工业:溜槽、风机、称量斗,选粉机叶片,滑板,除渣管道,高炉炉顶料斗。 水泥工业:刮料板,溜槽,导风锥,导向风叶,除尘管道。 电力工业:风机叶片,燃烧器管线,堆取料机料斗,料仓衬板,磨煤机衬板,煤粉输送管,煤粉分配器格板,卸煤设备衬板。
一、 生产工艺 堆焊工艺是采用目前进的明弧堆焊焊接工艺,此工艺对基材的各种性能影响极小,而耐磨性能够限度发挥作用。 复合耐磨钢板是在普通钢板(Q235(A3)或耐热钢板(15CrMo、12Cr!MoV等)、不锈钢板整幅钢板上形成以体积分数达到50%以上Cr7C3碳化物为住耐磨层。 它具有高耐磨性、耐冲击、可变形和可焊接等性能,可像钢板一样直接进行卷曲变形,切割和打孔等加工环节,加工成工程部件以满足磨损工矿投入使用。 由于炭化物成于磨损方向相垂直分布,即使与同成分的硬度的铸造金项比较,耐磨性能提高三倍以上。 可以承受物料输送系统中承受高落差料斗等冲击和磨损。 4、较好的耐热性 合金耐磨曾推荐使用在 600℃工况下使用,若在合金耐磨层中加入钒,钼等合金,可承受 800℃-900℃的高温磨损。
推荐使用温度如下: 普通碳钢基板推荐不高于380℃工况使用; 低合金耐热钢板(15CrMo,12Cr1MOV等)基板推荐不高于450℃工况使用; 耐热不锈钢基板推荐在不高于560℃工况使用。
5、好的耐腐蚀性抗强冲击性能有一定的防震性能。
耐磨复合钢板的合金层中含有高百分比的金属铬,故具有一定防锈和耐腐蚀能力。
用于落煤筒和漏斗等场合可以做到防止粘煤,矿山破碎行业有较强的底抗冲击性能和一定的防震性能。 6、品种规格齐全 耐磨钢板规格齐全,品种多,已成商品系列化。
耐磨合金层的厚度在3-35mm复合钢板的厚度最薄为4mm,厚度不限。 目前,标准耐磨钢板可提供1200或1450 3000mm,=4.35㎡1500 6000㎜=9㎡,也可根据用户需求,按图纸尺寸定做加工。 耐磨钢板现分为普通型、耐冲击型和高温型三种,订购高温耐磨和耐冲击型复合钢板要说明。 7、方面的加工性能 耐磨钢板可以切割,弯曲或卷曲、焊接和打孔,它可以加工成普通钢板可以加工的各种部件。 切割好的耐磨钢板可以拼焊成各种工程结构件或零部件。
该层板堆焊层材质均匀,外观规则,耐磨层金相组织中的炭化物呈显委状分布,且与表面垂直,表面硬度可达到HRC63以上,炭化铬含量的硬质合金,耐磨复合钢板适用于磨损极为严重的环境。 立磨选粉机改造成lv技术,摘要:辽阳千山水泥有限责任公司吨/日熟料生产线配套生料磨采用沈阳重型机械集团生产立磨。
正式投产运行,由于公司首次使用立磨生产,生产运行初期不能保证熟料生产线正常的生料供应。
年底经过认识与实践上的不断提高,实施选粉机技术改造,基本实现水泥窑受生料立磨产量影响吃不饱的现象,实现了良好运行状态。