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磨煤机震动设设配,给煤机

关于磨煤机震动设设配,给煤机的信息展示:

电厂锅炉给煤机 惯性振动给煤机 矿用给煤机设备 变频调速惯性振动给煤机广泛用于电力、煤炭、矿山、建材、化工、冶金等各部门中,用以把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或漏斗中均匀连续或定量地给到磨煤机、分选机械、包装机械等受料装置中。

公司设有物料输送机械研究所和物化研究中心。 1969年4月生产出了国内台电磁振动给料机,1980年国内首家率先研制和生产电机振动给料机。 各种生产设备629台(套),其中金切设备168台(套),检测设备276台(套),其中有先进的远红外电磁线圈真空浸漆和烘干生产线,有国内的200t/h给料机试验台及检测装置。 公司现有职工1600余人,平均技术等级中级,工程技术人员213人(其中高级职称28人,中级职称125人,初级职称60人)公司固定资产原值8800万元,现净值3348万元。 2003年销售收入5860万元,实现利润总额137万元。 在“七·五”、“八·五”、“九·五”期间曾多次承担国家重大项目辅助设备制造任务,取得良好成绩并获得用户的好评。

公司自建厂以来共获得国家奖3项,部奖6项,省奖9项,有6种产品填补国家空白,获得国家4项,1987年获“河南省质量管理奖”,1991年获“省级先进企业称号”,1992年被河南省科学技术委员会授予“河南高新技术企业”。 1996年至尽每年都被中国工商银行河南分行授予“AAA”级信用企业。

该锅炉采用引进Alstom公司的循环流化床锅炉技术进行技术设计,并完全按照引进技术所确定的原则进行施工设计和制造。

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开封光明有限公司的CFB锅炉采用超高压中间再热机组设计,与135MW等级汽轮发电机组相匹配,可配合汽轮机定压(滑压)启动和运行,循环物料的分离采用高温绝热旋风分离器。

锅炉主要由炉膛、高温绝热分离器、自平衡“U”形回料阀和尾部对流烟道组成。 燃烧室蒸发受热面采用膜式水冷壁,水循环采用单汽包、自然循环、单段蒸发系统。 布风装置采用水冷布风板,大直径钟罩式风帽。 燃烧室内布置屏式二级过热器和屏式热段再热器,以提高整个过热器系统和再热器系统的辐射传热特性,使锅炉过热汽温和再热汽温具有良好的调节特性。 锅炉采用2个内径为7.36米的高温绝热分离器,布置在燃烧室与尾部对流烟道之间。

每个高温绝热分离器回料腿下布置一个非机械型回料阀,回料为自平衡式,流化密封风用高压风机单独供给。 分离器及回料阀外壳由钢板制造,内衬绝热材料及耐磨耐火材料。 尾部对流烟道中布置三级过热器、一级过热器、冷段再热器、省煤器、空气预热器。

过热蒸汽温度由在过热器之间布置的两级喷水减温器调节,减温喷水来自于给水泵出口,高加前。 冷段再热器的入口布置有事故喷水,热段再热器中间布置有一级喷水减温器,减温水来自于给水泵中间抽头。 原煤从原煤斗下落至级计量式皮带称重给煤机,经第二级埋板给煤机,送入锅炉回料阀给煤口进入炉膛。 开封光明公司#2锅炉于2002年11月4日点火启动,2002年12月20日机组首次并网成功,2003年元月26日机组首次带满负荷,2003年2月28日72小时试运结束。 #1锅炉2004年制造,2005年4月正式投入商业运行。 3.1炉内管屏过热 #2炉在试运期间,曾多次发生炉内受热面过热爆管。 主要原因是:,哈锅厂在设计上对锅炉炉内换热系数选取不当,换热系数选取偏小,再热器热段和Ⅱ级过热器受热面面积过大。 第二,高温再热器和Ⅱ级过热器管屏内流量不均造成热偏差。 2004年#2炉大修中对再热器热段和Ⅱ级过热器进行了改造。 主要采取以下措施: (1)高温再热器炉外部分:每屏第4~5根管自异种钢焊口处至联箱管座更换材质为TP304H的钢管。 (2)减少再热器热段和Ⅱ级过热器受热面面积,割去高温再热器靠炉膛中心侧的3根管子,割去Ⅱ级过热器下行段靠炉膛中心侧的4根管子。

(3)在炉内管屏上按温度梯度敷设绝热层。 (4)在高温再热器进口分支联箱上加装相同直径的旁路三通管,改善联箱入口的静压特性,改变每屏管子之间存在的流量不均。 改造后#2炉受热面过热情况基本消除,高负荷时高温再热器和Ⅱ级过热器管壁温度均可控制在允许范围内。 但在低负荷时,个别管壁温度仍达到570℃以上,达到了管材的允许温度。

且目前#1、2炉均存在着受热面吸热量偏大,高负荷时减温水量较大的问题。 高负荷时,除开启过热器一二级减温水,还要地手动开启减温水旁路门,增大减温水量。

满负荷时过热器减温水量通常在20t/h以上,过多的减温水量降低了机组的经济性,仍需对受热面进行进一步的改造。 3.2给煤线下煤不畅 开封光明有限公司#2机组自投产以来给煤系统运行状况很不稳定,出现的问题比较多。 由于原煤的外在水分较大,给煤机经常出现堵煤、漂链现象,造成给煤机电流过大而频繁跳闸;原煤仓中下部经常出现搭桥堵煤现象,造成给煤线来煤不均或频繁断煤;旋转给料阀经常出现堵煤、断链、卡链等现象;二级给煤机电机及减速机振动较大造成台板振裂等等。

以上异常问题给锅炉的燃烧和负荷调整造成了很大的困难。

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针对以上现象我们分别进行了原因分析并进行了相应改造。 3.2.1原煤仓粘仓、棚煤的原因分析和改造 原煤仓粘仓的主要原因: 、煤仓设计不很合理:煤仓设计成长方形煤斗,煤仓的容积大于锅炉满出力时8小时所需的储煤量,下部又设计为两个给煤口并安装有下煤插板。

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